2021年,軋鋼廠板帶作業區緊盯“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,以生產效益為著力點,凝聚全員創效力量,激發創新發展源動力,助力“節能增效軋制”成果顯著,為企業高質量發展奠定良好基礎。
巧改夾送輥軸解難題
該作業區三角區夾送輥與夾送輥主機軸接觸面有上下兩個孔,上孔為直孔,無鍵槽,下孔為錐度孔,有鍵槽。由于扭矩在下錐度孔位置,動作時,夾送輥頻繁抖動,導致上孔磨損較快,容易縮短夾送輥使用周期,增加廢鋼概率。針對這一技術難題,經作業區技術人員討論,決定將三角區夾送輥立軸的鍵槽改為通鍵,上下貫穿,確保夾送輥上下孔之間扭矩一致。改造后,極大地增加了夾送輥的使用壽命,穩定生產,年可節約備件成本20萬元。
巧裝入爐自動控制系統破“瓶頸”
該作業區加熱爐鋼坯入爐、出爐輥道依靠人工操作,由于人為不確定因素導致出鋼節奏不均勻,操作效率沒有達到最佳,小時過鋼量波動較大,影響生產。為破解這一“瓶頸”,電氣技術人員經多次研究實驗后,決定利用自動化檢測元件,修改PLC程序,將加熱爐系統與軋線進行通訊對接,形成自動要鋼系統。改造后,不僅降低了人員勞動強度,而且小時過鋼量較人工操作增加了5支,可有效穩定出鋼節奏,提高作業率。
巧裝壓緊輪提質增效保安全
精整區域打包機在進行軸向打包時,易出現松卷現象,導致在吊運鋼卷和裝車過程中,出現鋼卷外圈凹陷,不利于運輸以及入庫,且吊運過程中存在安全隱患。針對這一現狀,經作業區技術員反復研究討論,決定在軸向打包焊尾處加裝壓緊輪,送帶過程中,壓緊輪可將打包帶壓緊在鋼卷外圈上,同時啟動打包機輥道,可提高打包質量。改造后,再未出現打包松卷現象,不僅提高了產品外觀質量,且滿足吊運和運輸裝車過程,極大提高了安全性。
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