春光無限好,奮斗正當時。龍鋼公司煉鋼廠轉爐作業區充分發揚 “三牛”精神,在成本管控方面,不斷提升操作技術,在設備本質上發力,真正將降本增效落到細處、實處。
善于創新降能耗
傾動設施是轉爐的關鍵設備,傾動的減速機在長期運行過程中,致使油封磨損出現漏油滲油現象,造成能源消耗過大,利用小油槽補充油量達不到回收油品的標準,加大了油量的成本消耗。該單位技術人員經過現場研究決定利用廢舊鋼板制作大油槽,使整個減速機周圍都能達到接油條件,同時在對接油槽口安裝銅布,保證油品過濾,并將回收過濾的油引入稀油站油箱內部,保證油品的正?;厥占岸卫?,年可節約成本2萬元。
細微之處保安全
轉爐新鋼包車減速機與電機使用齒接手連接,在使用過程中齒接手齒輪不能正常嚙合,導致經常發生電機空轉齒接手打滑,對安全生產造成影響。該單位技術人員經過仔細分析、討論,最終決定對鋼包車電機及減速機軸進行拆除,測量尺寸,加工軸銷式聯軸器,使用高強度螺栓連接,既方便了人員日常檢查,又提高了設備安全性能。
巧用技能提效率
合金旋轉溜槽是保證煉鋼生產工藝的設備,它的作用是為了讓合金能夠在短時間加入鋼水內。在長時間運行過程中,造成齒輪磨損,導致在旋轉過程中出現緩慢、卡阻、不動作,從而導致合金不能按規定時間加入鋼水內,影響正常生產。該單位技術人員對現場進行測量,利用廢舊鋼板制作支架,并安裝液壓裝置來控制旋轉溜槽,此舉不僅有效保證了設備正常運行,而且杜絕溜槽不動作現象,確保了正常生產,年可節約6萬余元。
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