今年以來,能源檢計量中心緊盯能源保供重點難點環節,以安全保順行,以技術創效益,水、電、氣(汽)等各項能源介質穩定供應,技改項目陸續投運見效,邁出了節能降耗穩健步伐。
主動出擊、精準施策,筑牢安全堡壘
“通過分步實施實時監控和集中控制改造,水、電、氣(汽)等能源保供運行崗位自動化、智能化程度不斷提升,崗位員工徹底告別了繁重的體力勞動,遠離了危險作業場所。”談到科技興安的成果,該單位負責人如是說。
公司高壓配電室舊的后臺監控系統無逆變電源,遇到交流低壓、系統失壓或停電檢修等特殊情況時,無法實現實時監控,開關動作及保護信息也無法實時傳輸到后臺,影響設備安全監護。該單位技術人員對此制定了專項技改方案,通過合理選用、科學安裝逆變電源,成功彌補了系統短板,確保了停電檢修期間后臺監控系統持續供電,為集控人員實時監測、遠程操控提供了可靠保障。
針對供氣(汽)、供水崗位分散、信息溝通不暢、作業環境危險系數高的現狀,該單位統籌規劃建設了氣體安全智慧中心和水系統集中控制中心,通過敷設光纖和建立相關控制系統,對煤氣柜、放散塔、水源井、脫鹽水站等崗位進行大跨度、全覆蓋集中控制,向本質安全和智能操作邁出了重要一步。“萬方水池作為公司應急安保水源,位于公司生產區外道路南側,日常操作、人員管理十分不便,實施集中控制改造后,不僅實現了安全實時精準調控,而且優化崗位人員4人,提高了生產效率。”萬方水池崗位實施集中控制前后的變化很有代表性。
揭榜掛帥、賽馬比拼,爭創節能佳績
該單位將節能工作與打造技術型團隊相結合,對重點節能攻關項目“揭榜掛帥”,以攻關結果和節能成果為依據進行“賽馬”比拼,不斷激發技術團隊的創新活力,爭創節能佳績。
為解決公司夏季蒸汽富余問題,該單位積極走訪煉鋼廠、華富新能源公司,探討拓展蒸汽用途的辦法,現已新開通華富新能源公司5#鍋爐、煉鋼廠除氧器、水處理中心除鹽水池3個蒸汽用能點,每天消耗蒸汽約300噸。同時通過敷設管道,將脫鹽水站一級反滲透濃鹽水輸送至煉鋼廠悶渣區域,日均消耗濃鹽水700立方米,避免了濃鹽水排放至水處理中心后,對回用水中氯離子含量的影響,為供水系統節能奠定了堅實基礎。
供水水質、流量、壓力等參數對節能工作有著重要影響,技術人員以此為突破點,對5#高爐區域深井水管網積極實施技術改造,解決了該區域深井水管網存在的“痼疾”,改造后供水流量、壓力等參數明顯改善,有效保證了高爐用水的安全穩定。針對水處理中心平流池沉淀效果不佳的現狀,將原平流池改造為強絮凝+外循環的高效沉淀池,顯著增強了水處理沉淀效果,水質指標大幅提升。
專業聯動、系統發力,挖掘增效潛力
該單位充分發揮水、電、氣(汽)等專業聯動作用,在吹掃置換、在線分析、回收利用等環節想辦法、添舉措,不斷挖掘系統降耗增效潛力。
在新建高爐煤氣環網投運期間,該單位技術人員創新性運用二十萬立方米高爐煤氣柜+放散塔進行高爐煤氣管道吹掃置換,比原計劃提前7小時完成煤氣環網投運工作,節省了檢修時間,為系統降耗工作贏得先機。中水檢測以前采用人工取樣方式,對水質指標波動不能及時發現,經改造后,在中水管道上安裝哈希在線濁度分析儀,數據通過能源管控平臺遠程傳輸,主控室崗位人員可以隨時查看水質指標變化情況,及時督促供水單位進行水質調控,確保用戶水質達標,為降低用水消耗創造了條件。
450平方米燒結余熱發電系統冷卻水主要用于系統降溫,技術人員經化驗發現,換熱后的冷卻水除水溫升高外,其它指標與深井水基本一致,通過安裝管道并入深井水管網再次利用,日均回收1000立方米,顯著降低了新水消耗。脫鹽水站在深井水預處理環節,需使用多介質過濾器對水中懸浮物過濾去除,反洗水源原來采用深井水,技術人員大膽嘗試,用回用水代替深井水后,完全滿足水質處理要求,每天可減少深井水消耗1000至1200立方米。
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