近期,軋鋼廠棒二作業區以“穩增長、保增長”為目標,引導全體干部職工立足本職,集智凝智,對影響生產的難題進行技術攻關,為生產穩定順行提供強有力支撐。
“小改造”穩生產保安全
改造前,加熱爐出口安裝的除磷裝置由于水壓較小,導致鋼坯除磷效果差,加之出爐鋼坯翻鋼時,需人員到現場翻開蓋子,費時費力,影響生產。為解決這一難題,經技術人員研究,決定在除磷裝置上增加一組壓縮空氣增壓管道,提高除磷效果。同時利用廢舊槽鋼、鏈條、電磁閥等制作自動翻蓋裝置,將信號引入操作臺電腦畫面。改造后,降低了人員勞動強度,提高了工作效率,確保了生產穩定順行。
“小措施”促生產降能耗
該作業區各規格軋制綜合電耗偏高。經技術人員查看,發現導致電耗增加的主要原因是鋼坯加熱不均造成的。針對此問題,經技術人員研究,制定實施方案,決定對工藝操作進一步優化,要求加熱爐操作工結合鋼坯成分、鋼材性能和熱裝情況,及時調節加熱溫度,提高鋼坯加熱速度和加熱質量,避免造成能源消耗。該措施實施后,不僅降低了粗中軋電機負荷,而且節約了電耗和煤氣消耗。
“小優化”穩工藝提指標
負差穩定率是軋線生產穩定順行的重要指標之一。近期,針對各規格軋制負差不穩定現象,該作業區技術人員集思廣益,決定對成品孔型加工誤差進行優化,同時細化生產過程工序控制,強化鋼坯加熱質量,通過一系列措施實施,負差穩定控制得到明顯提升。其中,軋制φ18和φ20規格負差穩定率提升至66.69%,為成材率提升提供了有力支撐。
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