近期,煉鋼廠動力作業區緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,立足崗位、群策群力,從一點一滴處摳細節、降成本,凝聚全員智慧力量,深挖降本增效潛力。
螺旋提升機新安裝,創效益
煉鋼廠老區轉爐濁環中間池沉淀積渣在回收利用中,因含水量較大,造成轉運過程中滴水污染環境,再利用時還需添加輔料降低水分,增加生產成本。為解決這一難題,該作業區結合新區一次除塵污泥凈化系統工藝,通過前期設計及現場反復核查,決定新增一套粗顆粒螺旋提升機。此螺旋提升機安裝運行之后,使污泥含水量降低到之前一半,有效減少了污泥球加工成形時輔料消耗,提高了煉鋼轉爐濁環水系統凈化速率及水質指標,月創效34萬元。
結晶器水循環巧改造,省費用
近期隨著氣溫升高,冷卻器外噴淋水循環冷卻效果較之前降低,導致結晶器水溫升高,影響結晶器銅管冷卻效果,降低了結晶器銅管通鋼量。為解決這一難題,該作業區技術人員根據現場實際工藝條件,決定對結晶器冷卻水工藝進行優化改造,在冷卻塔循環水箱中間部位增開一個溢流口,安裝引流管道及控制閥,將循環水引至溢流管道,流入冷水池。通過此項改造,使結晶器冷卻水循環速度加快,提高了結晶器銅管的通鋼量,年可節省費用10萬余元。
風機連接裝置再利用,降成本
煉鋼廠老區上料風機電機一直采用的是柱銷聯軸器,當風機啟動時扭力較大造成彈性圈損壞,導致聯軸器內孔磨損、風機振動增大,影響正常生產。為確保風機穩定運行,該作業區技術人員通過現場調查試驗,決定對老區3#風機進行加工、修復。經改造更換后效果良好,減少頻繁啟停風機造成的電耗,降低了人員勞動強度,年可降低備件費用2萬余元。
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