近期,軋鋼廠棒一作業區引導全體干部職工立足崗位,從大處著眼、小處著手,持續進行技改攻關,助力生產穩定順行。
畫面改造保順行
改造前,主軋線Wincc監控畫面數據輸入值無限幅,容易因操作工誤輸入數據導致事故發生,并且在故障發生時查找原因困難,故障處理時間長。為解決這一問題,技術人員根據實際生產情況對Wincc畫面所有數據輸入值進行最大值、最小值限幅處理,同時做曲線記錄。改造后,有效杜絕了數據誤輸入現象發生,確保了生產穩定順行。
控制優化創效益
精軋稀油站主要用于精軋區域減速機與2#、3#、3A飛剪減速機的潤滑,由于該油站PLC與液位計共用一個電源,當液位計出現故障時,電源空氣開關跳閘,PLC同時斷電,導致油站停止運行,影響生產穩定順行。為解決這一問題,經技術人員現場勘查,決定通過加裝空氣開關將油站PLC與液位計電源分開控制,若液位計出現故障,不影響PLC正常運行。改造后,滿足了生產需求,年綜合創效2萬元。
巧改設備省人力
加熱爐液壓站循環泵原采用立式泵,由于立式泵自下而上疊加連接,電動機與泵體是子口連接,導致電機軸承加油困難、維修難度大,更換水泵電機的時候費時費力。為解決這一難題,經技術人員研究,決定將立式泵更換為臥式泵,臥式泵縱向排列于底座上,使用聯軸器與電動機連接,不僅便于日常維修與護理,而且降低了人員勞動強度。
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