今年上半年,煉鐵廠緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,堅持以技術改造為抓手,持續在節能降耗上再發力,深推降本增效、節能項目有效落地,努力實現生產效益最大化,為打贏止虧減損、降本增效攻堅戰貢獻力量。
TRT發電效能提升 顯成效
據了解,該單位以往在線運行TRT發電機組轉子效能較低、電控系統老化,容易造成設備非計劃停機,導致發電同步運行率不達標,不能滿足當前清潔生產所需。
針對這一問題,該單位決定對五座高爐分別實施TRT效能升級改造,通過將原1#-5#TRT被動式轉子升級為高效沖動式轉子,優化轉子葉片氣體流道方向,進一步提升機組發電效率;將1#、2#TRT發電機功率擴容至1.5萬kW,并對勵磁控制系統升級,確保發電提升后機組安全運行不跳閘;將3-5#TRT伺服靜葉執行機構進行改造,有效提升了機組液壓控制系統的穩定性。改造后,單日發電量較以往增加10萬KWh,年可節約標煤1825噸。
智能燒爐自動調控 省煤氣
以往,1#高爐、4#高爐熱風爐燒爐操作控制為人工操作,較難實現熱風爐燒爐自動調控,不僅容易造成高爐煤氣消耗較大,而且不利于熱風爐燃燒精確控制和空燃比調控。
為解決以上問題,該單位決定對兩座高爐實施智能燒爐改造,通過在每個熱風爐廢氣支管安裝氧化鋯探頭,實時監控熱風爐燒爐狀況;并由計算機采集人工燒爐規律,模擬出最優燒爐空燃比參數,成功實現了智能燒爐自動調控。改造后,熱風爐拱頂和廢氣溫度控制較手動燒爐穩定性明顯提升,減少了人工操作不準確性和不及時性,達到了預期效果,大幅降低了高爐煤氣消耗,預計年可創效650萬元。
微負壓點火改造 降成本
燒結工序燒結礦生產是在點火和強制抽風作用下,充分燃燒混合料,最終形成燒結礦。
之前,該單位因實施265㎡、400㎡燒結機微負壓點火改造,降本成效顯著,現決定對450㎡燒結機同步實施微負壓改造。通過采用浮動式風箱隔板替換原有隔板、將1#—3#風箱分離形成獨立風箱,并將臺車靜滑道實施動密封技術改造等措施,實現了風箱之間不串風不漏風和風門、風量、負壓獨立精準控制。改造后,進一步降低了燒爐轉爐煤氣消耗,預計年可創效77.13萬元。
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