近期,煉鐵廠干部職工緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,牢固樹立長期過“緊日子”思想,深挖內潛,凝聚全員力量創新創效,開拓進取,成功解決了諸多生產瓶頸,助推“高效冶煉”再上新臺階。
巧加測量點防微杜漸
該單位5#高爐爐頂上升管道僅有西北和東南上升管道兩個測量點,東北和西南上升管道無測量點,實際運行中無法監測頂壓值,測量系統存在隱患。技術人員經協商討論決定,利用檢修時間,在東北和西南管道上重新取點開孔,增加兩個測量點,安裝壓力檢測設備。聯鎖關系由原來的“二取一”更改為“四取二”,并將測量設備附件全部獨立控制,防止設備誤動作。此項改造不僅完善了測量系統,消除了系統隱患,而且為高爐提供了準確的測量數據。
自動控制安全高效
煉鐵1280m³高爐風機汽輪機油壓使用壓力開關檢測,因液壓式保安調節系統本身固有遲緩率大的缺點。在運行過程中,機組液壓式保安調節系統存在加減負荷調整困難,受彈性式壓力檢測元件影響,壓力聯鎖設定點容易波動,導致風機汽輪機誤停機,引起高爐減風或休風。
為解決上述問題,技術人員對該機組的控制系統進行改造,在汽輪機管路增加一臺壓力變送器,將信號引入風機PLC控制系統,機組調節系統在控制汽輪機升速、調節負荷和調節抽汽等方面達到靈活精準的要求,實現汽輪機高壓油壓力實時顯示記錄、報警聯鎖等功能。改造后,提高了機組運行的安全性和穩定性,降低了事故發生率,保障了高爐鼓風機的供風質量,年可節約80余萬元。
無線遙控一舉多得
該單位原料2#系統高架過橋電葫蘆建于高架5條皮帶上方,崗位人員在操作電葫蘆過程中,需拖著較長的手柄線逐一跨過帶廊,手柄線經常發生內部斷裂,不僅操作極不方便,而且影響生產進度。
結合現場實際,電氣維修人員從控制箱內把原電葫蘆操作手柄線全部拆除、回收,采用無線遙控,在原料高架安裝36V行吊無線遙控裝置。吊裝時可遠離被吊物品,遠離轉動皮帶機,僅需手握遙控,站于高架過橋上便可操作電葫蘆。改造后,操作方便、快捷,提高了系統設備本質化安全,降低了作業風險率。據估算一次性可節約5000元。
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