近期,龍鋼公司鐵前系統聚焦“算賬經營+精益管理”,圍繞低成本目標,緊盯年修過程、爐況恢復、關鍵指標提升、費用管控等工作,全方位、全區域、全過程精細化梳理,做好系統盤點,靈活調整優化生產組織模式,為全面打贏鐵前硬仗奠定堅實基礎。
安全至上 黨政同責齊抓共管
安全無小事。自年修工作確定后,龍鋼公司鐵前系統成立年修指揮部及領導小組,制定下發《4#高爐年修停爐、開爐工藝方案》,實行黨政同責、專業聯動、群防群管、分片包干的管控方式,安全人員三班兩倒,黨政干部輪流駐扎現場,確保4#高爐檢修安全高效。
為全面落實好年修精細化管理要求,每天組織施工單位對年修中各項工作進行安全交底和告知;組織設備運維人員對年修項目進行危險源辨識和評價,梳理年修過程中可能存在的風險點,落實防范措施,真正實現“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的安全生產責任體系,切實做到管業務必須管安全、管生產經營必須管安全。
據悉,在全體干部職工的精密策劃、精細組織、精心安排下,4#高爐年修歷時74天12小時30分,安全順利完成高爐降料面、扒爐、冷卻壁拆除更換、爐缸清理、侵蝕調研、爐缸澆注、噴涂、壓漿、烘爐等檢修項目共247項,實現3天達產4天達效。
統籌兼顧 工藝管控執行有力
由于4#高爐年修時間較長,恢復爐況的首要和關鍵任務在于盡快提高爐缸熱度和蓄積熱量,保證爐內涼渣鐵能夠及時順利排出爐外。龍鋼公司鐵前系統根據風量變化,逐步捅開風口,控制適宜的風速與鼓風動能,持續加大冶煉速度,實現爐缸溫度快速回升。在爐況調劑過程中,堅持上下部調劑相結合,布料制度隨風量、礦批、料線深度及時外擴焦礦角度,保持爐況恢復穩定順行狀態。送風后快速調整負荷,有效管控爐溫,鐵水硅迅速降至0.8%-1.2%。
據悉,在降料面階段計劃加蓋面焦200噸,較計劃節約焦炭180噸,共計節約燃料及其他費用41.53萬元。同時,4#高爐開爐采用單鐵口安裝自制空壓+富氧槍,減輕了人員工作強度,實現鐵口內焦炭快速燃燒和溫度控制,同比節約費用90余萬元。
協同高效 “四級成本”落地見效
天下大事,必作于細。該單位以設備精細化管理為核心,抓細節、促穩定,做好設備管理基礎工作。夯實設備包聯責任人主體責任,及時關注設備運行情況,強化日常設備巡查巡檢,“地毯式”排查設備隱患,并對設備隱患點實施消缺、關鍵設備潤滑緊固;深推設備能源“四級成本”管理工作,狠抓“科學設定指標”“精益計量考核”兩條主線,以《2024年節能增效項目清單》為考核依據,科學分解細化內部三級責任人及項目進度責任清單,設定目標指標,通過日通報、周排名、月考核,及時通報各爐機能源消耗、維護修理費用降本完成情況,及時更新完善能源管理管網圖、流向圖及計量網絡圖,進一步壓縮成本,促進設備及能源精益化管理落地見效,全力打贏扭虧脫困攻堅戰。(煉鐵廠 薛曉妮 張潔)
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