5月份,公司氣體保供系統錨定極致降本目標,凝聚全員智慧和力量,以“四維密碼”破解空壓系統降本增效難題,實現日均成本降低1.5萬元。
實施管網“呼吸系統”微創術
針對空壓系統存在的氣流阻滯現象,公司氣體保供團隊通過現場檢查診斷,對管網關鍵節點進行改造,以環狀管網取代枝狀結構,增設冗余管道消除梯度壓力,用大曲率彎頭替換直角彎管,使局部阻力系數降低20%,送氣壓力同比下降0.2kPa。同時,積極開展空濾周邊環境治理,對空濾廠房進行微正壓改造,更換屋頂彩鋼瓦,使系統壓阻降低0.3kPa,顯著提升了空壓系統運行效能。
奏響水質“精準控制”提效曲
公司氣體保供團隊通過加裝傳感器,實時監測空壓系統冷卻塔、換熱器、壓縮腔溫度,定期沖洗冷卻塔填料,清理填料中夾雜的附著物,對水池進行清淤處理,對水質進行化驗,根據化驗參數精準置換,確保水質達標。想方設法疏通空壓循環水系統“毛細血管”,保證熱交換達標,使設備在正常“體溫”下運行,顯著提升了循環水利用率。尤其是中冷器酸洗工藝的改進和自動排水裝置的應用,使傳熱系數明顯改善,系統整體能效提升了6%,年可節水1.8萬立方米。
安裝電力“無功補償”節能鎖
公司氣體保供團隊通過給氣體保供關鍵設備安裝無功補償裝置,運用變頻調速技術,使電機轉速契合實際負載需求,既減少了無效能耗和無功損耗,又可通過變頻軟啟動減輕啟動電流的沖擊,延長了設備使用壽命。同時,實時測量空壓機做功效能運行參數,以合理調控導葉開度等方式提高單機做功效率。加強系統諧波治理,安裝諧波濾波器,保障補償系統穩定運行,使空壓系統功率因數顯著提升,線路損耗降低10%,節電效果明顯。
創建系統“智慧調控”新模式
為確保將現有氣體資源最大限度地加以利用,公司氣體保供團隊仔細排查統計用能點600多個,羅列空氮替換操作點清單,依據氮氣優先的原則,制定出空氮替換“智能調控”模式,如同給系統裝上“自動駕駛儀”。同時,對每臺空壓機、水泵、冷卻塔進行能效排序,結合公司生產模式,匹配最高效的空壓系統,做到供需平衡、效能最優,顯著降低了系統壓力波動,減少了能源消耗,提升了運行效率。
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