9月份,煉鐵廠電氣技術人員兩眼向內、集思廣益,從大處著眼、小處入手,積極開展小技小改、崗位創新等降本增效活動,助推公司早日打贏扭虧增盈攻堅戰。
技改一:控制系統改造創效益
以往,該單位5#高爐TRT靜葉伺服控制系統為單系統運行,但在實際生產中,若系統出現控制器或電液伺服閥故障時,維修人員無法及時進行在線維修,容易造成TRT靜葉執行機構快速打開或關閉,不利于高爐生產順行。
為解決以上問題,該單位電氣技術人員決定對高爐TRT靜葉伺服控制系統進行改造,通過將靜葉雙伺服控制系統以硬接線方式接入PLC系統,添加控制程序,實現兩套系統無縫銜接。新增上位機操作畫面和報警畫面,便于崗位工實時了解靜葉伺服系統運行情況,進一步保證了TRT發電系統的穩定性,實現了系統在線切換維修,預計年可創效22.95萬元。
技改二:保護系統改造降成本
該單位原料一區2系統取料2#皮帶為單系統供料,是450㎡燒結機供料的關鍵設備。由于系統投運較早,既無電流監控曲線,且設備電機中的老式熱繼電器對電機多次出現保護不靈敏現象,容易導致電機燒損,不利于系統正常供料。
針對這一問題,該單位電氣技術人員和維修人員協同聯動,通過將以往熱繼電器改造為電流傳感保護器,并在主控操作畫面上加裝取料2#皮帶電機電流顯示和電流曲線圖等,全面清晰記錄在線設備實時運行狀況。改造后,不僅可以實時監測電機瞬時運行電流,而且有效預防了因電流增大出現的電機燒損故障,減少了備件更換費用,預計年可降本3.3萬元。
技改三:取壓裝置改造提效率
據了解,該單位1#、2#高爐冷風壓力檢測儀安裝在冷風管道下部,因取壓裝置導壓管過長,容易造成取壓管道堵塞,導致冷風壓力測量不準確,引起冷風自動放散閥打開,存在安全隱患。
為及時消除隱患,保障安全生產,該單位電氣與工藝技術人員現場討論后,決定對取壓裝置進行改造,通過拆除中間導壓管傳輸環節,在取壓裝置處加裝降塵罐,將冷風壓力變送器安裝在降塵罐上等措施,有效提高了冷風風壓測量的準確性。改造后,操作人員可依據生產需要控制冷風壓力,達到了系統安全優化的目的,同時大幅提高了設備操作的安全性,預計年可節約設備維修費用4萬余元。
()
|
陜公網安備 61058102000140號