近期,公司400㎡、450㎡燒結脫硫脫硝系統工藝優化工作順利完成,經調試運行后節能效果顯著,年可創效690余萬元。
自公司打響“十大硬仗”以來,能源管控中心積極行動,主動探索研究實踐,堅持培育科技創新團隊,依托水、電、氣、環保4個專業攻關小組,以“成本最低、經濟效益最佳”為核心,推動技術創新轉化為新質生產力。4月份,該單位以脫硫脫硝綜合成本創效為試點,以脫硫脫硝電耗和煤氣消耗為突破口,積極開展脫硫脫硝工藝優化攻關。經過前期周密策劃、研究、論證,并與廠方技術人員深入交流,結合公司400㎡、450㎡燒結脫硫脫硝系統實際運行經驗,對脫硫系統床層壓降、引風機開度、循環風擋進行工藝優化,實現引風機電流下降,日均節電約2.5萬千瓦時。協同催化劑廠方技術人員調整下降脫硝系統格柵溫度,日均節約煤氣約5萬立方米。
瞄準目標自我加壓,干字當頭向難求成。此次脫硫脫硝工藝優化是同行業首次創新突破,不僅為降本增效工作增添了濃墨重彩的一筆,而且為公司打贏翻身仗交上了一份厚重的實干“答卷”。
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